電廠真空泵組裝中
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發(fā)布日期:2019-01-25
我公司針對電力行業(yè)中的凝汽器抽真空系統(tǒng)進行了改造,節(jié)能達到75%~80%。
電廠真空泵運行特點:
應用于電廠發(fā)電系統(tǒng)的真空系統(tǒng),其真空對發(fā)電煤耗影響較大。以300~300MW機組為例,真空每提高1Kpa,對應的發(fā)電煤耗下降2.6g/kwh.
電廠凝汽器真空維持節(jié)能裝置—應用現(xiàn)場
電廠汽輪機真空與節(jié)能:
目前電廠常用的抽真空設備是水噴射泵和水環(huán)泵。水噴射泵和水環(huán)泵的性能(抽氣量、極限壓力等)與所抽吸氣體的狀態(tài)(壓力、溫度)、工作液的溫度、流量等有關。系統(tǒng)運行中,水環(huán)泵達到極限壓力時,易出現(xiàn)氣蝕現(xiàn)象,運行噪音大且會造成葉片表面出現(xiàn)氣孔現(xiàn)象,長時間運行易導致葉片斷裂,影響機組的安全運行,水噴射泵容易造成水污染,能耗高。
幾種方法對比示意圖
比較項目 | 水噴射泵和水環(huán)泵 | 加裝大氣噴氣器 | 節(jié)能增效真空設備置 |
系統(tǒng)復雜性 | 占地面積大 | 占地面積大,管路簡單 | 占地面積小,管路簡單 |
極限真空值 | 3300Pa(150C) | 500——1000Pa | 小于200Pa |
安全性 | 運行可靠 | 運行可靠 | 運行可靠 |
經(jīng)濟性 | 功耗大 | 功耗大 | 功耗較前兩者降低70~80% |
優(yōu) 點 | 解決了極限壓力和氣蝕問題 | 提高真空值,降低能耗. | |
缺 點 | 功耗大,占地面積達,體積大不易維修 | 減少抽氣量,降低抽氣能力 | 不能直接啟機,用于維持真空 |
抽氣量影響程度 | 工作水溫度影響大 | 減少了抽氣量 | 工作水溫度影響小 |
節(jié)能增效真空裝置的優(yōu)點:
- 原真空設備主要用作汽輪機啟動時建立真空,正常運行中,采用節(jié)能增效真空裝置達到節(jié)能目的
- 常規(guī)水環(huán)泵或噴射泵效率低下,本技術應用的高性能氣冷羅茨真空機組效率高達70%以上;
- 所抽吸的氣體包括不凝氣體(空氣)及可凝氣體(水蒸汽),通過減少真空泵壓縮氣體總負荷,從而達到節(jié)能增效的目的。
鑫益達公司生產(chǎn)的電廠凝汽器真空節(jié)能裝置性能受工作液溫度影響小,可提高凝汽器真空度,啟動快,對被抽氣體中含有的灰塵和水蒸汽不敏感;轉(zhuǎn)子不必潤滑,泵腔內(nèi)無油,驅(qū)動功率小,無機械摩擦;
結構簡單,占地面積小;
振動小,轉(zhuǎn)子動平衡好,運行平穩(wěn),噪音少,無污染,綠色環(huán)保;
運行 可靠性高。
節(jié)能增效技術:該技術應用在電廠凝汽器抽真空系統(tǒng)中,相對于原有真空泵節(jié)能量達到80%,同時在高溫季節(jié)工作水溫度高的情況下,對凝汽器的真空影響?。ㄔ谙嗤r下與常規(guī)水環(huán)泵相比)。
結論:通過山東某電廠機組改造前、后(同工況下)實際運行情況對比,可以明顯發(fā)現(xiàn):
A、采用本套設備,由于受工作水溫影響小,相對原真空泵可有效提升機組真空。
B、原真空泵運行電流228A而采用本節(jié)能高效真空設備,電流僅為46A,改造后節(jié)能率達到80%。
經(jīng)濟分析:從德州某電廠機組電廠實際應用效果分析:節(jié)能高效設備可節(jié)約電耗110KW/小時,按年運行6500小時計算每年可節(jié)約35.75萬元(上網(wǎng)
電價按0.5元/度計算)時可節(jié)約原真空泵的維護費用。
產(chǎn)品前景:我公司產(chǎn)品隨著市場需求,也不斷的研發(fā)更新,從一級氣冷羅茨真空泵、二級氣冷羅茨真空泵,到三級氣冷羅茨真空泵,在質(zhì)量提高的同時,產(chǎn)品更節(jié)能環(huán)保。